Register Login
Welding Technology | Views : 101 Downloads: 127 CSCD: 0
  • Export

  • Share

  • Collection

  • Album

    • Research on the Application of Double Wire Process in Bridge U-rib Welding

    • SU Lihu

    • Vol. 54, Issue 5, Pages: 92-97(2024)   

      Published: 25 May 2024

    • DOI: 10.7512/j.issn.1001-2303.2024.05.13     

    Scan for full text

  • Quote

    PDF

  • SU Lihu.Research on the Application of Double Wire Process in Bridge U-rib Welding[J].Electric Welding Machine, 2024, 54(5): 92-97. DOI: 10.7512/j.issn.1001-2303.2024.05.13.
  •  
  •  
    Sections

    Abstract

    Bridge U ribs are usually produced by multiple welding machines at the same time, and the melting pole gas welding machine or submerged arc welding machine can be selected, and the welding speed is generally about 0.4 m/min. This paper uses Tandem double wire welding process for testing, under the premise of ensuring welding quality, the welding speed can be increased to 1.2 m/min, which greatly improves the production efficiency. The test found that when multiple sets of double-wire welding equipment were welded to the end of the U rib at the same time, the phenomenon of arc magnetic bias blowing was very easy to occur, which affected the welding penetration and weld formation at the end of the U rib, resulting in poor welding. To solve this problem, a control method to suppress arc bias blowing was developed, which mainly increases the second pulse current in the base value stage of the pulse current to improve the anti-interference ability of the arc. The peak current, peak time and number of the second pulse affect the effect of suppressing arc bias, and the number of the second pulse is calculated according to the base value maintenance time of the first pulse and stored in the welding machine, and the peak current and peak time of the second pulse are adjusted in real time according to the change of the base value feedback voltage. At the same time, when the main machine and slave trigger the output of the second pulse in the double wire welding process, the test finds that the main machine triggers the output of the second pulse according to the parameters stored in the welding machine, and the moment when the slave triggers the second pulse is controlled by the host, and when the host is in the pulse peak decline stage, the slave outputs the second pulse, and the welding effect is the best.

    transl

    Keywords

    tandem; arcblow; U-rib; pulse; peak

    transl

    0 引言

    电弧焊接方式在实际生产中有着广泛的应用,施工过程中焊接电弧受到电磁力的作用会产生磁偏吹的现象

    1。磁偏吹会造成焊接电弧的不稳定使焊接接头产生未焊透、未熔合、气孔等缺陷2。为提高生产效率,使用双丝工艺的场景比较多,双丝焊接时由于两个电弧之间存在较强的干扰,与单丝焊接相比发生电弧偏吹现象的频率更高。本文针对桥梁U肋使用双丝工艺焊接时,如何降低电弧磁偏吹的现象进而保证焊接质量进行了研究。
    transl

    U型肋又称为闭口肋,是一种应用于公路铁路桥梁的承载箱体或大型衡器承载结合件等部位的一种加强肋板,要求具有较高的承载能力,焊接需要达到全熔透

    4-5。U型肋焊缝数量多、焊缝长、焊接量大,现阶段通常采用单丝埋弧焊或者气保焊进行多台焊机同时焊接施工的方式,焊接速度慢且工件变形量较大6。多焊机多焊枪同时焊接时,由于地线多且长甚至可以达到30 m、分布不合理、多电弧之间的干扰等多种因素,不可避免地会产生电弧偏吹的现象,影响全熔透的焊接效果7。为保证良好的焊接效果,需要对多条地线的分布、不同焊机的焊接参数、焊接顺序等反复调试,调试难度较大且耗费工时较多。
    transl

    1 试验设备

    试验设备采用唐山松下全新开发的第二代Tandem双丝焊接系统,整套系统包含1台LA-1800G3重载机器人、2台500GS6HVS高性能全数字焊接电源、1套CSF011HAF镜像送丝装置、1把CTW501HAE双丝焊枪、三路独立液体循环冷却系统WTUX

    transl

    W00004等

    3。采用神钢MG-51T碳钢焊丝,直径1.2 mm;保护气体82%Ar+18%CO2,流量18 L/min;采用脉冲双丝熔化极气体保护焊。
    transl

    2 试验方法及分析

    为降低焊接调试难度、简化设备操作步骤、减少设备投入,提升生产效率,采用脉冲熔化极双丝气保焊的焊接工艺,焊接速度由0.4 m/min提升至1.2 m/min,从焊接电源的角度入手改善现有的波形控制方法,开发了抑制电弧偏吹的新控制方法。新控制方法主要是在现有脉冲基值阶段增加第二脉冲的方式,提高电弧的抗干扰能力,从而有效地减少了双丝焊接工艺中电弧偏吹的现象。

    transl

    2.1 控制方法

    使用脉冲方式焊接时,由于基值电流较小,电弧的刚直性较差,容易发生电弧偏吹

    8。当发生电弧偏吹时,使用长时间波形记录仪采集实际的焊接电流和电压波形,如图1所示,上方通道CH1为焊接电压波形,下方通道CH2为焊接电流波形。
    transl

    fig

    图1  电弧偏吹时电流电压波形

    Fig.1  Current and voltage waveform diagram when arc biasing

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image

    图1可知,当发生电弧偏吹时,脉冲焊接电流波形保持稳定,受影响较小,而脉冲焊接电压尤其是基值阶段的电压呈现上升的趋势。在脉冲焊接过程中,焊接电压的稳定性对焊接电弧的稳定性有很大的影响,保持稳定的焊接电弧是确保焊接质量的重要因素之一。

    transl

    在脉冲焊接中,基值电流的大小会影响基值电压的稳定性,从而可能对电弧的稳定性产生影响。增大基值电流能够维持电弧的稳定性,从而减弱电弧偏吹的影响,然而基值电流的增加直接影响了熔滴的过渡频率,尤其是在中小电流段,基值电流的增加会导致熔滴过渡频率降低,直接影响焊缝成形和熔深,造成焊接不良。因此本文从间断性增大基值电流的角度出发,进行波形的控制改善,如图2所示。

    transl

    fig

    图2  第二脉冲电流波形控制

    Fig.2  Pulsating current control graph

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image

    图2中上方为主机电流基值阶段增加第二脉冲电流波形,下方为从机电流基值阶段增加第二脉冲电流波形。第二脉冲波形控制的主要参数有峰值电流、峰值时间和脉冲个数3项。为保证良好的焊接效果,在焊接过程中根据基值阶段实际电压的变化实时调整第二脉冲的峰值电流和峰值时间。

    transl

    第二峰值电流的调整方法如下:

    transl

    IPAsnd=IBAfst +IBVstd-IBVfedIBVstd×KP1

    式中 IPAsnd为第二脉冲的峰值电流;IBAfst为第一脉冲的基值电流;IBVstd为基值电压的标准值;IBVfed为基值电压的实际反馈值;KP1为第二峰值电流的调整系数。

    transl

    第二峰值时间的调整方法如下:

    transl

    IPTsnd=IPTstd +IBVstd-IBVfedIBVstd×KP2

    式中 IPTsnd为第二脉冲的峰值时间;IPTstd为第二脉冲预设的标准时间;IBVstd为基值电压的标准值;IBVfed为基值电压的实际反馈值;KP2为第二峰值时间的调整系数。

    transl

    2.2 计算调整系数

    确定好控制方法后,开始进行数据调试确定相关的调整系数。改变第二脉冲峰值电流和第二脉冲峰值时间,经焊接试验推导出第二脉冲峰值电流调整系数KP1和第二脉冲峰值时间调整系数KP2,并将推导出的KP1、KP2值保存到专家数据库中。以主从机设定电流240 A为例,保持设定电压、干伸长和焊接速度不变,只改变第二脉冲峰值电流的大小,制定焊接试验数据调试表,如表1表2所示。

    transl

    表1  第二脉冲峰值电流调整系数KP1焊接试验
    Table 1  Second pulse peak current regulation coefficient KP1 welding test

    主机

    设定电流/A

    主机

    设定电压/V

    干伸长

    /mm

    从机

    设定电流/A

    从机

    设定电压/V

    焊接

    速度

    /m·min-1

    第一脉冲基值电流/A第二脉冲峰值电流/A
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 140
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 170
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 200
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 230
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 260
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 300
    icon Download:  CSV icon Download:  Table Images
    表2  第二脉冲峰值时间调整系数KP2焊接试验
    Table 2  Second pulse peak time adjustment coefficient KP2 welding test

    主机

    设定电流/A

    主机

    设定电压/V

    干伸长

    /mm

    从机

    设定电流/A

    从机

    设定电压/V

    焊接

    速度

    /m·min-1

    第一脉冲基值电流/A第二脉冲峰值电流/A
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 0.2
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 0.4
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 0.6
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 0.8
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 1.0
    240 27.2 22 240 29.4 1.0 110 1.2
    icon Download:  CSV icon Download:  Table Images

    参照设定电流240 A的调试方法,推导出其他电流段的KP1、KP2值,保存到焊接专家数据库中。调试过程中发现当设定电流较小时,脉冲基值维持时间比较长,如果增加一个第二脉冲电流,偶尔会出现基值电压不稳的情况,增加第二脉冲个数后,基值电压稳定性提升,偶发的基值电压不稳情况减少。不同设定电流的实际焊接电流和电压波形如图3~图8所示,图中上方波形为实际焊接电压波形,下方波形为实际焊接电流波形。

    transl

    fig

    图3  设定电流80 A焊接电流、电压波形

    Fig.3  Current and voltage waveform graph of 80 A

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image
    fig

    图4  设定电流140 A焊接电流、电压波形

    Fig.4  Current and voltage waveform graph of 140 A

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image
    fig

    图5  设定电流200 A焊接电流、电压波形

    Fig.5  Current and voltage waveform graph of 200 A

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image
    fig

    图6  设定电流240 A焊接电流、电压波形

    Fig.6  Current and voltage waveform graph of 240 A

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image
    fig

    图7  设定电流280 A焊接电流、电压波形

    Fig.7  Current and voltage waveform graph of 280 A

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image
    fig

    图8  设定电流320 A焊接电流、电压波形

    Fig.8  Current and voltage waveform graph of 320 A

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image

    图3~图8焊接试验结果看,不同的设定电流下增加第二脉冲后,都可以提升脉冲基值电压的稳定性,减少出现电弧偏吹的现象,但是第二脉冲的个数有所不同。在设定电流为80 A和140 A时,脉冲基值电流小且维持时间较长,容易受到干扰出现电弧不稳的现象,当第二脉冲的个数增加至2~3个后,有利于提升电弧的抗干扰能力。图5~图8设定电流为中大电流段,脉冲基值电流高且维持时间较短,增加1个第二脉冲即可。在实际焊接中,脉冲基值阶段出现短路过渡时,如图5图6所示,此时暂不输出第二脉冲,否则液桥会在大电流下爆断产生较大的飞溅,因此当短路过渡完成进入燃弧阶段后再输出第二脉冲,更利于焊接电弧的稳定。

    transl

    2.3 焊接试验及分析

    将开发的第二脉冲电流控制方法在U型肋板上进行多焊机多焊枪的焊接验证,U型肋板材质为碳钢Q235,底板厚度12 mm,立板厚度14 mm。采用专机系统,系统中配备16台焊接电源,8把双丝焊枪,使用直径1.2 mm MG-51T碳钢焊丝,焊接速度1.2 m/min,焊脚尺寸大于8 mm。观测焊接过程中尤其是焊接到工件末端时电弧的稳定性,并使用长时间波形记录仪采集焊接电流电压波形,整套焊接平台参见图9

    transl

    fig

    图9  U型肋焊接试验平台

    Fig.9  Welding test platform of U-rib

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image

    双丝焊接模式的主机与从机常使用反相位模式,即主机峰值阶段对应从机基值阶段,主机基值阶段对应从机峰值阶段,双丝反相位模式焊缝宽、焊接飞溅小,适用于大多数的材质和应用场景。由于双丝焊接时两个电弧之间有很强的吸引力,峰值阶段的电弧力很强,容易将另一个处于基值阶段的电弧吸引过来,影响电弧的指向性,因此触发第二脉冲的时刻非常重要。主机按专家数据库中的参数正常输出,从机受到主机的控制,试验主机处于不同的脉冲阶段时,触发从机输出第二脉冲对电弧的影响,制定试验参见表3

    transl

    表3  双丝焊接模式主机触发从机第二脉冲时刻试验
    Table 3  Double wire welding mode main engine trigger slave second pulse time test table

    主机

    设定电流/A

    主机

    设定电压/V

    干伸长

    /mm

    从机

    设定电流/A

    从机

    设定电压/V

    焊接速度

    /(m·min-1

    主机触发从机

    第二脉冲时刻

    300 29.4 23 280 30.2 1.2 脉冲上升阶段
    300 29.4 23 280 30.2 1.2 脉冲峰值初始阶段
    300 29.4 23 280 30.2 1.2 脉冲峰值结束阶段
    300 29.4 23 280 30.2 1.2 脉冲下降阶段
    icon Download:  CSV icon Download:  Table Images

    试验中主机设定电流和电压、从机设定电流和电压、干伸长、焊接速度等参数保持不变,只改变触发从机第二脉冲的时刻,观察电弧的变化,焊接波形如图10~图14所示,图中自上而下分别是主机电压波形、主机电流波形、从机电压波形、从机电流波形。

    transl

    fig

    图10  主机脉冲上升阶段触发

    Fig.10  Trigger in the pulse rises phase of leader

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image
    fig

    图11  主机脉冲峰值初始阶段触发

    Fig.11  Trigger in the initial pulse peak of leader

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image
    fig

    图12  主机脉冲峰值结束阶段触发

    Fig.12  Trigger in the end pulse peak of leader

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image
    fig

    图13  主机脉冲下降阶段触发

    Fig.13  Trigger in the pulse falling phase of leader

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image
    fig

    图14  U肋板焊缝成形

    Fig.14  Weld forming draw of U-rib

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image

    图10为主机脉冲上升阶段触发从机输出第二脉冲,从机电压整体平稳,但是主机基值电压出现增大的现象,焊接过程中观察发现主机电弧出现抖动的现象;图11为刚进入主机峰值阶段就触发从机输出第二脉冲,主机焊接状态始终保持稳定,从机基值电压不稳定,实际焊接也是存在间断性的电弧漂移;图12为主机脉冲峰值结束后刚进入下降的拐点处触发从机输出第二脉冲,整个焊接过程主机和从机整体上保持稳定,从机偶尔出现不严重的电弧抖动;图13为主机下降阶段触发从机输出第二脉冲,整体焊接过程始终保持稳定,焊接效果最好。当采用图13的控制方式实际焊接测试,电弧稳定成形美观(见图14),焊脚尺寸大于8 mm,熔深满足焊接要求(见图15)。

    transl

    fig

    图15  U肋焊接金相

    Fig.15  Welding metallographic draw of U-rib

    icon Download:  Full-size image | High-res image | Low-res image

    3 结论

    (1)桥梁U肋使用双丝焊接工艺可以极大的提高生产效率,与单丝焊接相比焊接速度从0.4 m/min提升至1.2 m/min。

    transl

    (2)脉冲基值阶段增加第二脉冲可以有效地提高焊接电弧的抗干扰能力,抑制磁偏吹出现的现象,第二脉冲的个数一般不超过3个,第二脉冲的峰值电流、峰值时间等参数根据实际反馈的焊接电流和电压进行实时调整。

    transl

    (3)双丝焊接工艺通常使用反相位模式,主机按照预置参数触发输出第二脉冲,从机触发第二脉冲的时刻受主机控制,当主机处于脉冲峰值下降阶段时触发从机输出第二脉冲,焊接效果最好。进行实际焊接测试,当焊接速度为1.2 m/min时,整个焊接过程电弧稳定成形美观,焊脚尺寸大于8 mm,满足焊接要求。

    transl

    参考文献

    1

    庞延波靳泽. 钢板面板U肋全熔透焊缝疲劳性能试验研究[J]. 公路20226711) :124-131 [Baidu Scholar] 

    PANG Y BJIN Z. Experimental Study on the Fatigue Performance of Full Penetration Welds in Steel Plate Panel U Ribs[J]. Highway20226711): 124-131. [Baidu Scholar] 

    2

    杨良泽吉伯海袁周致远. 钢箱梁顶板-U肋焊缝斜裂纹的受力特征及其对焊趾的影响[J]. 扬州大学学报(自然科学版)20222503) :61-68 [Baidu Scholar] 

    YANG L ZJI B HYUANZHOU Z Yet al. The stress characteristics of oblique cracks in the top plate - U rib weld of steel box beams and their impact on the weld toe[J]. Journal of Yangzhou University (Natural Science Edition)20222503): 61-68. [Baidu Scholar] 

    3

    苏立虎. Tandem双丝气保焊相位控制方法的研究[J]. 电焊机2021516):57-62. [Baidu Scholar] 

    SU L H. Research on Phase Control Method of Tandem Double Wire Gas Shielded Welding[J]. Electric Welding Machine2021516):57-62. [Baidu Scholar] 

    4

    郑佳李亮玉钟蒲. 双丝三电弧焊中熔滴过渡及焊缝成形机理[J]. 焊接学报2019407):31-36 [Baidu Scholar] 

    ZHENG JLI L YZHONG Pet al.Mechanism of droplet transfer and weld formation in double wire triple arc welding[J]. Journal of Welding2019407):31-36. [Baidu Scholar] 

    5

    杨新华. 电弧焊方法中磁偏吹产生原因及防止措施[J]. 热加工工艺20154415):233-238 [Baidu Scholar] 

    YANG X H. Causes and Preventive Measures for Magnetic Bias Blowing in Arc Welding Methods[J]. Hot Working Technology20154415):233-238. [Baidu Scholar] 

    6

    WU BLIU JSONG Qet al. Controllability of joint integrity and mechanical properties of friction stir welded 6061-T6 aluminum and AZ31B magnesium alloys based on stationary shoulder[J]. High Temperature Materials and Processes201938557-566 [Baidu Scholar] 

    7

    SONG QWANG H RJI S Det al.Improving joint quality of hybrid friction stir welded Al/Mg dissimilar alloys by RBFNN-GWO system[J]. Journal of Manufacturing Processes2020591-10. [Baidu Scholar] 

    8

    韦宝成孙昕辉杨尚玉. 浅谈LNG储罐9%Ni钢焊接过程中的磁偏吹问题[J]. 焊接技术2020496):98-102 [Baidu Scholar] 

    WEI B CSUN X HYANG S Y. Discussion on Magnetic Bias Blowing during the Welding Process of 9% Ni Steel for LNG Storage Tanks[J]. Welding Technology2020496):98-102. [Baidu Scholar] 

    编辑部网址:http://www.71dhj.com [Baidu Scholar] 

    Alert me when the article has been cited
    Submit

    Related Articles

    No data

    Related Author

    No data

    Related Institution

    No data
    0